“攻坚克难严防控,精诚合作创效益”,在全国乃至全球新冠肺炎流行,防控形势严峻的情况下,南京南港动力设备安装有限公司克服各种困难提前7天完成检修任务,为用户赢得宝贵时间,抢在五一节前使机组投入备用状态,也为业主赢得效益。 燃机检修市场受电力市场的影响,每年的春节前后都是高峰期,我们的检修人员都是春节前几天才得以回家过年的。突然爆发的新冠肺炎打乱了原有的计划,部分员工受疫情影响不能复工,施工现场附近的许多宾馆也因为疫情而关闭,运输和采购物流都因疫情而拖延,这就要求现场提前做好预案,提前准备,赢得时间,为提前完工打下基础。 本次10号燃机检修的特殊项目有更换压气机一级动叶和二级静叶,我们提前准备了多种方案,从易到难逐步实施。 更换压气机一级动叶,首先在叶根端部中间用氩弧焊焊接1”的螺栓,加工一固定底座,由于叶根与转子端面有一斜角,架设空心千斤顶用手动液压泵给液压千斤顶加压时底座会滑动,为阻止滑动增加了一个挡块焊接在另一片叶根上,再用千斤顶加压,并在端部再用拔销器锤头振动,叶片才顺利拔出。
此次能顺利拔出一级动叶是因为此转子2014年曾经返新加坡维修工厂进行过转子维修,当时转子解体过,14年后机组运行时间短,且一直使用天然气为燃料,叶根和叶根槽没有长期运行的机组特别是使用过重油的机组紧。如果叶片紧拔不出来,我们也准备了最终方案,现场用机床将叶根中间铣去,留一小部分再用千斤顶拔出。 压气机二级静叶是安装在持环上的叶片组,上下半各3组,由于长期运行锈蚀和污垢堵在叶根槽内,使得叶片组持环与气缸之间非常紧,松动剂浸泡不能进入根部。在中分面持环上焊接1”螺栓,用一个空心千斤顶拔持环不动,再在2个持环之间先将叶片割去,然后在持环上焊接垫块,再加一个千斤顶,同时振动持环,最终将持环从气缸槽中拔出。
本次检修还包含了排气室大修和10号锅炉和11号汽机的热控检修,二级静叶的拆卸困难影响了整体工期,为满足业主提前完工的要求,我们充分协调现在工作,加班加点抢进度,终于在4月27日顺利完成全部检修工作开始调试,28日完成机组定速,29日凌晨机组并网带满负荷,机组运行各项参数正常,收到用户好评。
照片提供:何毅
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